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綜合分析隔膜壓濾機造成事故的原因有哪些

  • 發表時間:2019-03-22 00:30:29
  • 來源:壓濾機公司
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綜合分析隔膜壓濾機造成事故的原因有哪些


  洗煤廠隔膜壓濾機電氣控制改造的實踐


  表2:壓濾機電氣事故分類匯總表


  1)水槽限位故障原因分析及改進方法


  從上表看出,該故障的根本原因是限位開關被直接碰撞損壞或變形。


  改進方法:用無觸點SPP-D光電開關代替LXK3-20H/B接近開關。此光電開關不與水槽接觸從而不會產生碰撞損壞或變形,改進后水槽限位故障下降90%。


  2)罐進風閥、吹風閥故障原因分析改進


  從統計表看出主要原因是控制孔堵塞,這是由于控制進風、吹風的電磁閥本身的結構決定的,該結構的電磁閥對風的壓力、純凈度都要求較高,可實際工作中,高壓風的壓力難以保證于恒定壓力(4Mpa),尤其在多臺同時工作時更嚴重;另外,空氣壓縮機的高壓風通過管路傳輸過程中,有潮濕的煤泥水或其他雜質混入,而電磁閥的導向孔很小,因此及易堵塞。


  改進方法:用氣動蝶閥代替料罐進風電磁截止閥,用氣動球閥代替吹風閥、壓榨風閥。改進后氣動閥的工作風與操作風是獨立的兩個系統,操做風控制氣動門的打開和關閉,工做風進入壓濾機。同時操做風經過過濾去雜,因次氣動閥工做十分可靠。


  3)氣動閥的故障原因及改進方法


  氣罐進氣閥正常工作時需要工作風和操作風。操作風打開氣動閥門后,工作風才能進入罐內。原設計的工作風和操作風都引自風包下方同一處,在打開氣動閥門時,風包壓力較大,操作風壓較高,此時氣動門動作還可以,當工作用風后,風包內壓力較小,特別是其它壓濾機同時用風時,罐內風壓一時補充不上,造成氣動閥動作不到位,相應信號不能返回PLC,從而不能進一步工作。所以說氣動閥控制失靈的根本原因是多臺壓濾機同時用風,使操作風壓過低,氣動閥門產生的旋轉扭矩減少,當閥體潤滑不好時,阻力增大而不能動作。表3為某氣罐氣動閥在不同壓力下的可靠性實驗。


  表3:氣罐工作可靠性實驗統計表


  從表中可以看出,操作風的風壓對可靠性工作影響很大。風壓低時,動作緩慢,且常不到位,風壓高時,動作靈敏、可靠。解決方法:把氣罐進風閥的操作鳳管由各風包下口引入,改為風包的進口處引入,并盡可能靠近壓風機,如圖3所示。隨后按上述方法,對吹風閥、壓榨閥兩個電磁截止閥也改為氣動閥,改后均產生良好效果。


  4)將PLC由原來FX2-64MR升級為FX2-80MR


  PLC原選用FX2-64MR,輸入、輸出均為32點,且輸入點用了30個。原3個電磁截止閥改為氣動蝶閥后,輸入點增加6個,輸出點增加3個,導致I/O點不夠用,只有升級PLC來解決。


  改進方法:把FX2-64MR升級為FX2-80MR,這樣輸入、輸出均為40點,經修改相應程序后,即滿足要求。


  5)其它改進:另外還對頭板限位、拉板限位、PLC輸出增加隔離變壓器,更新控制手把,增加拉板計數,每小時噸煤處理量的統計等十幾項改進。


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